我公司2条10000t/d生产线窑尾高温风机系统的风压控制原由液力偶合器调节,液力偶合器本身能耗达10%以上,而且需要油泵及冷却水来辅助运行,故障率较高,特别是在夏季产生热量较大,需加入4组冷油器,用循环水强降温,水消耗量大,资源浪费严重。风机采用液体电阻降压启动,还存在以下2个问题:①转子部分带有集电环、碳刷等配件,运行过程中需要对这些配件进行更换或处理,运行维护量大;②部分电能消耗在水电阻上。因此公司决定采用变频调速技术来对其进行节能改造。
1 设备配置情况
原窑尾高温风机及其拖动电动机参数见表1。
表1风机及其拖动电动机参数
风机 型号 |
流量 /(m3/h) |
全压 /kPa |
轴功率 /kW |
电动机 型号 |
额定 功率 /kW |
额定 电压 /kV |
额定 电流 /A |
额定 转速 (r/min) |
W6-2×39No31.5F |
900000 |
7.2 |
2 380Y |
KK710-62 |
500 |
6 |
289 |
992 |
对比国内外市场上不同的中压变频调速方案,决定选用ABB公司的ACS5000中压变频器(6kV),其型号是ACS5066_36L35D_1a35_A1,容量为3000 kVA,变频器前面选用ABB公司的ZTS-3200/6/6×1.92隔离变压器(容量为3200 kVA)。
2 设备的改造情况
改造前期,认真跟踪电气备件材料的到货情况,实施电缆敷设、现场系统设备的设计和出图等工作。根据现场环境,用原料电力室多余的空间来安装变频器,此地方距中压控制柜较近,动力电缆敷设方便。由于ABB变频器冷却方式是风冷,空气流通量较大,为保障变频器尽量少受外界灰尘的影响,有足够的通风冷却效果,在变压器柜上部安装了整体风道,引出室外通风,保证变频器整体冷却通风要求。保留中压断路器至电动机的动力电缆,将其分为两段接入隔离柜。按照液力偶合器的连接尺寸设计制作了一套直接连接轴来代替,连接轴的基座安装尺寸、中心尺寸、轴径尺寸,以及轴与电动机及风机侧的联轴器的连接均与原液力偶合器一致。安装时,拆除液力偶合器,装上连接轴,现场仅作少量调整即可达到安装要求。对原电动机滑环进行短接处理,废除原水电阻启动器。
3 电气控制改造情况
3.1 ABB变频器的控制要求
1)增加隔离变压器,有效地消除对电网的谐波污染。隔离变压器报警信号中,只有过流信号进入变频器柜。
2)中压断路器的控制命令通过变频器发出;中压断路器需要控制系统电源失压保护。
3)隔离柜的位置信号是中压柜的备妥信号。
4)变频器的启动方式分“动态”和“静止”:“动态”风机转速大于10r/min才能启动,“静止”风机停止不动或转速小于10r/min。由于高温风机启动前转速已大于10r/min,所以采用“动态”启动方式。变频器通过PROFIBUS-DP总线与DCS控制系统连接,变频器需要提供UPS电源。
3.2改造的具体内容
3.2.1中压控制柜
1)因西门子中压断路器没有控制电源失压保护,所以设计的方案是:在断路器控制小车内分闸线圈旁并联1个线圈作为失压线圈,原分闸线圈电磁铁挡片机构延长与失压线圈共用,以便两分闸线圈共同控制断路器,2列直流屏互为新加失压线圈电源,从而实现了中压断路器控制系统电源失压保护。
2)解除中压控制柜的PROFIBUS-DP总线连接,取消差动报警、水电阻硬连锁、中压电容柜及其硬连锁。
3)接入变频器控制信号,并将中压控制柜状态信号送给变频柜。
3.2.2 DCS系统
1)在原料电力室PC柜增加一块通讯模板CI854,用PROFIBUS-DP总线与变频器连接,即将变频器控制系统接入DCS系统中。为充分保证系统的可靠性,变频器同时加装工频旁路装置,可在变频回路故障时将电动机切换至工频状态下运行。
2)取消原高温风机及液力偶合器油泵、执行器、压力、温度、转速等控制程序,建立与变频器的通讯并重新改写程序。
3)整流变压器的温度、压力、瓦斯报警信号直接接入DCS控制系统。
4)中压变频器启动时间任意可调,实现平滑启动,对设备运行起到良好的保护。