摘要:
我公司φ3m×12.1m 3号湿法生料球磨机,目前产量达56.7t/h。该磨一仓在安装高锰钢衬板时,因考虑膨胀或砸延因素,衬板间在环向和轴向均预留了一定的间隙。运行实践中发现,在一仓料浆沿衬板间隙冲刷腐蚀筒体,致使一仓筒体环向磨损严重;另外,由于安装过程中轴向留有?Δs?=10mm~12mm的间隙(见图1),磨机运转过程中,料浆的离心冲刷力以及提升钢球产生的切向力和研磨体自身的重力,使衬板固定螺栓受力增大,产生扭曲,导致衬板环向位移晃动;并使所有固定螺栓向上倾斜与筒体螺栓孔之间产生磨损,使孔径呈椭圆状扩张,因而螺栓孔漏料严重,加剧了对筒体的冲刷腐蚀。于是,衬板之间的间隙增大,其环向整体得不到有效地限制,造成衬板环向位置移动。通过对一仓筒体的实际检测,发现一仓衬板间隙处及环向延伸带均因衬板位移,造成筒体产生沟槽型磨损,大大削弱了磨机的使用寿命,直接影响其正常生产运行。
改造前 ΔS=10mm~12mm
? ΔS′=2mm~3mm
改造后 ΔS=2mm~4mm
? ΔS′=2mm~3mm
? 为此,我们采取了下列措施以解决衬板的环向位移,保护磨机筒体。
(1)用50mm×50mm角铁缩小衬板的轴向间隙,杜绝衬板环向位移。根据一仓筒体螺栓孔呈椭圆状扩张,以及衬板间轴向有?Δs?=10mm~12mm间隙的状况,我们在安装衬板前,首先铺设8mm厚橡皮,以延缓和改变衬板的受力作用,增加弹性势能。其次,沿圆周不等距放置四根3m长、50mm×50mm角铁,来缩小衬板轴向间隙,即?Δs?由10mm~12mm缩小至2mm~4mm,使磨机一仓筒体在运转时螺栓轴线与筒体切线垂直。采取上述措施后,衬板整体结构增强,相互之间有一定的约束,衬板与筒体的环向相对运动得到了有效限制,减少了螺栓的径向剪切力,从此很少出现断螺栓、掉衬板现象,延长了使用寿命,提高了磨机的运转率。
(2)改进螺栓密封装置。我们将传统的密封做法,改用角锥形螺栓,橡胶密封圈比特制钢垫圈的凸出部位高出3mm~4mm,被平垫压紧后,充实空间起到密封作用,从而防止了漏浆,保护了筒体。
运行实践证实,采取上述措施,减少了断螺栓、掉衬板的发生,有效地防止了料浆冲刷筒体及衬板环向位移,大大提高了磨机的安全运转率。(作者:范明山 滕宝荣 胡德朝 王益新)