摘要:
我公司600t/d预热器窑1995年7月建成投产,与之配套的?φ2.2mx4.4m风扫煤磨系统在投产初期曾发生数次爆炸事故,严重影响了安全生产,造成了较大的经济损失。为此1996年3月我公司对煤磨系统进行了改进。?改造前工艺流程见图1。原煤经提升机送入原煤仓,经圆盘喂料机入磨,在磨内完成烘干,粉磨的半成品煤粉随气流进入粗粉分离器,分离出的粗粉重新入磨,细粉随气流经细粉分离器分离收集由回转下料器进入煤粉仓。剩余煤粉随气流经煤磨主排风机后,部分(35%左右)由循环风管入磨头,部分进入煤磨袋除尘净化后由袋除尘引风机排入大气,袋除尘收集的煤粉由埋刮板输送机送入煤粉仓。所用烘干热源由一台烧块煤热风炉提供。
1—原煤提升机;2—原煤仓3—圆盘喂料机;4—热风炉;5—风机;6—冷风阀门;7—煤磨;8—粗粉分离器;9—循环风阀门;10—细粉分离器;11—主排风机阀门;12—煤粉仓;13—主排风机;14—埋刮板输送机;15—煤磨袋除尘器;16—袋除尘引风机;17—热风阀
众所周知,煤粉爆炸必须同时具备三个条件 :一是要有强烈的热源,如达到燃点的高温气流、明火等;二是有足够浓度的煤粉;三是有足够浓度的氧气。
分析可知,在煤磨正常工作时,由热风炉产生的热气流,进入煤磨烘干煤粉。当煤磨主排风机开度较小, 而袋除尘器引风机开度较大时,部分携带火星的热气流,经循环风管短路到袋除尘器内,使袋除尘器内煤粉和氧气浓度增大、温度升高(热风炉产后的热气流不属惰性气体),从而导致煤粉爆炸。爆炸燃烧首先由袋除尘入口向整个系统扩散,有两次较严重时,袋除尘布袋全部烧毁。
针对上述情况,我们进行了4项改进,改进后的流程是
1—原煤提升机;2—原煤仓;3—圆盘喂料机;4—热风炉;5—风机;6—冷风阀门;7—沉降室;8—煤磨;9—粗粉分离器;10—细粉分离器;11—主排风机阀门;12—煤粉仓;13—主排风机;14—埋刮板输送机;15—煤磨袋除尘器;16—袋除尘引风机;17—热风阀
(1)取消循环风管,切断高温热源的来路。
(2)在热风炉出口增设沉降室,防止热气流中携带的火星入磨。
(3)将煤磨进口热风阀门由手动改为电动,使系统停机时,能迅速切断热源。
(4)将系统管路中的水平管道改为大于60°的倾斜管道,防止煤粉沉积、自燃。
经过上述改进后,煤磨系统至今已安全、稳定运行2年多时间,取得了较好的技改效果。(作者:刘平)