摘要:
2.2 解决尾箱积料问题
形成尾箱积料的原因主要有两个:一是由于头部回料而形成积料;二是由于尾箱及料斗的结构形成回料。尾箱结构示意及料斗形状。
这种形状的料斗是掏取式料斗,适用于松散、小颗粒、磨琢性小的物料,而熟料则是大颗粒、磨琢性大的物料,不适合用掏取式料斗。因此,我们通过改变传动装置转向将斗式提升机改为接料输送方式。然而,这种改变并没能达到预期的目的。其料斗接料过程是:图3中阴影部分是物料流的运动轨迹,当料斗在位置1时,物料能直接流入料斗中,随着料斗向上运动,物料就会冲击到料斗的立壁上,而落到尾箱中形成积料,这样,每个料斗都存在一个接料与挡料的过程。观察表明,料斗中物料填充率仅为30%左右,很大一部分物料溅落到尾箱中形成积料。
找到了问题的根源所在,我们决定对料斗的形状进行改造。改造思路是改变料斗的接料侧斗壁的角度,使之不至于将物料挡落入尾箱之中,而直接落入下一个料斗中,并且兼顾斗容能满足提升能力的要求,为此,设计36种改造方案(见表2)。为了充分利用旧斗子,保证产量,简化加工工艺,使物料能完全流入料斗中,我们选择了方案六。另外,我们还在斗式提升机尾箱壁上入料溜子出口处焊了一块导料板,这样,由于导料板的特殊结构,既保证了物料能全部流入料斗中,又能保证料斗与导料板在发生碰撞时,也不会影响斗式提升机的正常运行。
表2 料斗改进方案
方案序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
斗形
斗容/L? |
83.42 | 71.11 | 83.08 | 80.76 | 92.73 | 86.34 | |
产量/(t·h-1) | |||||||
填充 率/% | 60 | 242.5 | 205.7 | 240.4 | 233.7 | 268 | 249.8 |
70 | 282.9 | 240.0 | 280.1 | 272 | 313 | 291.4 | |
75 | 303.2 | 257.2 | 300.1 | 292 | 335 | 312 | |
80 | 323.4 | 274.3 | 320.5 | 311.6 | 357.3 | 333 | |
85 | 343.6 | 291.4 | 340.1 | 331.6 | 369.7 | 353.8 |
3 结语
该斗式提升机自1998年8月进行上述技术改造后,尾部积料问题得到了彻底解决。消除了头部回料现象,料斗中物料填充率达到75%~95%,满足了生产要求。由于改造全部利用了旧斗子,该项目为工厂节约资金10余万元,收到了良好效果。(作者:张立华 于九洲 陈娟)