摘要:
1 前言
浙江尖峰集团金马水泥厂位于浙江省金华市大竹乡境内。工厂始建于1993年,总规模为水泥40万吨/年,分二期实施。1996年工厂第一条日产水泥熟料600吨的SP窑生产线投入运营,并形成20万吨普通硅酸盐水泥的能力。但是,由于一期工程投资超过1.6亿,单位产品成本高,经济效益不理想,在此情况下,二期工程是用8000万元,上一条600t/d SP窑生产线,还是稍增加一点投资上一条1000t/d NSP新型干法水泥生产线,在集团公司内部引起了争论,经过广泛调查研究,对投资及经济效益的分析,最终,决定在原预留的扩建位置上建一条1000t/d熟料的NSP窑生产线,使工厂的最终规模达到56万吨,成为浙江省内规模最大的新型干法水泥厂,通过扩建第二条干法生产线,将金马水泥厂的水泥生产成本降下来,并使工厂的技术水平上一个台阶。
1998年9月,浙江尖峰集团金马水泥厂对扩建1000t/d新型干法水泥生产线的设计进行了招标,我院有幸中标,并立即针对工厂现况,开展研究工作,并于10月完成扩建工程的可行性研究工作。11月完成该工程的初步设计。12月开始该工程的施工图设计。1998年12月28日扩建工程破土动工,经过建设、设计、施工、安装、监理等单位的共同努力,实际投资约8500万元。于1999年10月1日一次点火成功,烧出了质量合格的熟料,并很快投入正常运行,水泥熟料产量保持在1100t/d左右运行,并在1999年11月、12月及2000年年初的销售中发挥了效益,为金马水泥厂经济效益的提高发挥了作用。实现了1000t/d干法生产线当年开工、当年达标国内新水平。
2 主机设备配置及运营情况
(1) 原料磨
金马水泥厂采用石灰石、粘土、硫酸渣配料,配合料综合水份<3.84%。600t/d生产线采用φ3.5×6mm风扫式球磨机作为原料粉磨主机。1000t/d生产线是继续选用风扫磨,还是选择立磨、中卸磨、尾卸磨?为了慎重起见,我院对原料进行了易磨性加工试验,试验结果,金马水泥厂石灰石邦德功指数为8.64kwh/t,生料为8.31kwh/t,易磨性等级为A+,易磨性较好。此外,厂院成立联合调查组对国内1000t/d干法生产线立磨使用情况进行了调研,根据调查结果、原料加工试验结论及工厂一线风扫磨使用情况,决定新的生产线仍采用风扫磨,规格为φ3.8×7.2m,装机容量1400kw,设计产量4900孔筛筛余12%时80t/h,粉磨电耗设计为19kwh/t。原料磨投入生产后,其产量超过85t/h,单位产量电耗好于设计指标。
(2) 煤磨
工厂采用烟煤作为煅烧用煤,原煤经过简易均化后送入煤磨粉磨,原煤水份<10%,粒度<25mm。根据原煤的粒度,含水量及一线煤磨使用情况,1000t/d 新型干法水泥熟料生产线煤粉制备采用我院φ2.4×(4+2)m风扫式球磨作为主机,该磨机设计装机容量为240KW,产量为4900孔筛筛余10~12%,出磨煤粉水份<1%时10t/h。目前,该磨机产量一直保持在11t/h以上运行,其它指标都好于设计指标。
(3) 烧成系统
根据金马水泥厂原料、燃料全部外购的情况,烧成系统配置如下:
a 窑尾预热器及离线型分解炉:
C1:2-φ3100mm; C2:1-φ4500mm; C3:1-φ4500mm;
C4:1-φ4950mm;C5:1-φ4950mm; 分解炉:φ3300mm
b 窑尾高温风机:
W6-2×29-7 NO21.5,流量220000m3/h,负压8000Pa,工作温度300℃,瞬时450,装机容量710kW。
c 增湿塔:φ5.8×26m,处理风量177000~195000m3/h
d 回转窑:φ3.2×50m,斜度4%,装机容量160kW,转速0.36~3.57r/min 生产能力1000t/d熟料。
e 熟料冷却机:LBT24135水平推动篦式冷却机,入料温度1400℃,出料温度65℃+环境温度,篦床有效面积29.16m2,生产能力1000t/d。
f 窑尾电收尘器:24/10/3×7/0.4鲁奇收尘器,处理风量210000m3/h
g 窑头电收尘器:18/7.5/3×9/0.4鲁奇收尘器,处理风量16000 m3/h
上述主机组成的烧成系统,投产后热耗、产量都优于设计指标(1000t/d、3428KJ/kg.cl)系统运转率超过90%。