1 基本参数
我公司一条1200t/d熟料生产线的生料粉磨系统采用MLS2619立磨系统,立磨设计生产能力为90t/h。此磨于2009年5月投入试生产,在试生产中,由于没有经验,立磨经常因料层太厚或太薄而产生较大振动并跳停,且吐料较多;此后配套的减速机也出现了几个较大的问题,使得试生产断断续续进行了一个多月才得以正常进行。
立磨的研磨轨道中心名义直径2650mm,3个磨辊、直径?椎1900,生产能力90t/h,料层厚度60~80mm,磨盘转速28.1r/min。 YRKK560-6型电机,800kW,989r/min。JLX69圆锥行星齿轮减速机由三部分组成,即:锥齿轮传动部分、行星齿轮传动部分、输出法兰和箱体部分。圆锥齿轮和行星齿轮采用滚动轴承,输出轴采用径向滑动轴承,输出轴坚直安装,在输出轴法兰下面安装有8块巴氏合金推力瓦。减速机的润滑采用高低压油站润滑,稀油站为GDRSD系列,低压部分为0.6 MPa, 250L/min,高压部分为32MPa, 30L/min。高压部分主要是对8块推力瓦进行润滑,低压部分是对输入轴的滚动轴承,大锥齿轮的上、下滚动轴承,行星齿轮的滚动轴承及推力瓦进行润滑。在此,笔者就把立磨减速机使用中出现的问题及原因分析简介如下,供同行参考。
2 运行中的故障及原因分析
2.1 试车中输入轴轴承的烧坏事故
立磨在安装后应该先试空车,再带负荷试车,开车前应人工铺料。在第一次试车时按要求人工铺料后,运行中因料层无法控制,致使料层太厚,达120~180mm,一般要求仅为60~80mm,最高不超过120mm。开机不到30分钟因振动大而跳停。输入轴承温度由开机时的30℃升到65℃,没有超过设定的报警温度70℃,此后接连的几次试车,每次都是因料层太厚或太薄跳停,磨机无法连续开机,在每次短时间的试车中,输入轴轴承的温度都上升得很快,但因试车时间短,没有超过到70℃。在最后的一次试车中,出现减速机推力瓦油箱内的油从法兰和箱体的密封间隙中喷出,且油站上回油孔的盖板被气流冲开的现象,当时以为是加到推力瓦油箱内的油量较大,回油慢,油填满推力瓦油箱后从油箱内被挤出来的。随后调小了到推力瓦油箱内的低压油量,继续试车,此时发现输入轴与轴承端盖摩擦冒火现象,经仔细检查,发现输入轴径向偏摆较大,初步断定轴承烧坏。把输入轴套筒及轴拆下后,发现轴前端(靠近联轴器端)2个轴承烧环,靠锥齿轮处的另一个轴承尚好。为了安全起见,我们更换了全部轴承,并重新调整了电动机轴与输入轴的同轴度,随后又继续试车,虽然立磨的跳停问题还是没有解决,但输入轴的温度未见快速上升。