【水泥人网】我厂Φ2.4m×13m和Φ2.2m×6.5m2台水泥磨磨头钢仓物料偏析和喷仓问题十分突出,严重影响了生产的正常进行。为此从1999年上半年开始,对其进行了简单的改造并取得了成功。??
1原因分析?
1.1磨头仓结构不合理?
我厂2台水泥磨磨头仓的高径比(H/D)较小,分别为2.2和2.4,磨头仓锥形部分的倾斜角θ较大,均为60°。这样的结构导致物料在仓内形成漏斗流。物料不是先入先出,加料时物料中的较大颗粒聚集在仓壁附近,细颗粒则集中在仓中心。卸料时中心物料先出,边部物料后出,出现“先细后粗”的卸料偏析(见图1),因A区物料与B区物料的高度差的存在产生了A区物料向B区物料塌落的趋势,当A区物料向B区塌落时产生的压力会使物料由仓口高速喷出,产生喷仓。?
1.2入磨头仓物料温度较高?
我厂磨头仓中物料由熟料、矿渣、粉煤灰和石膏按比例混合而成,物料温度平均值为130℃,反映在微观上分子运动加剧,颗粒间的粘聚作用增强,与仓壁的吸附作用也增大,物料的流动性下降,增大了A区与B区物料之间的高度差,进一步加剧了物料偏析和喷仓的严重程度。我厂磨头仓内物料粘结性较差,未发现喇叭形穿孔、堵塞现象。?
2采取的措施?
2.1改善钢仓结构?
首先在仓中焊接了中间垂直隔板,隔板采用A3钢,厚度10mm,将原来的1个仓分为2个仓,增大了磨头仓的高径比。其次,将锥形部分的倾斜角由60°降为40°。此外,根据磨头仓的结构,在钢仓的锥体部分添设了一个圆锥形改流体,改流体的材料为A3钢,改造后的磨头仓结构如图2。?
2.2降低物料温度?
通过延长储存时间、强制通风冷却等方法降低物料温度,尽可能将其控制在80℃以下。?
3使用效果?
通过以上措施,磨头仓内物料由原来的漏斗流改变为整体流。经过1年多的使用,有效地避免了磨头仓内物料偏析和喷仓的发生。?
4应注意的问题?
1)改流体伞形锥的角度γ不应大于物料自然休止角的2倍,否则不利下料;该角度γ也不宜过小,否则改流效果不明显,经验表明γ值在80~120°时效果较好。?
2)改流体与钢仓下料口的距离应准确,距离过大则效果不明显,过小则不利于下料,应根据磨头仓内物料的细度确定。对于8mm左右的物料,经验表明应以500mm为宜。?
【作者:宋慧儒】