【水泥人網】5月份,中國水泥廠深入貫徹股份公司一季度生產經營分析會精神,緊緊圍繞年度生產經營任務和財務預算,不斷強化內部生產組織,持續提升經營質量,熟料產量和實現利潤均雙雙創歷史新高。熟料產量完成月度計劃的105.72%,余熱發電機組發電量完成月度計劃的106.91%,兩條5000t/d生產線和余熱發電機組運行實現三個100%,熟料生產成本較好地控制在預算范圍內,三線熟料產量突破18萬噸,噸熟料綜合電耗同比下降近2kwh。
生產線穩定運行
公司抓基礎、提標準,強化管理,取得了積極成效。在設備檢修方面,利用四月份系統檢修機會,集中力量對三次風管積灰進行了徹底的清理,并對預熱器結皮進行了清理,對關鍵工藝部位要求恢復到原始尺寸。窯開啟后,系統阻力及通風量明顯發生變化,尤其是二線窯,預熱器出口負壓、出口溫度、高溫風機電流下降明顯,產量在24小時內即達到最優,能耗指標也有效的下降。
同時,施行設備管理承包責任制,按時按點檢修巡檢;內部實行保全區域制,每區分配鉗工,起重,焊工,鉚工各兩人,由設備管理人員帶隊負責日常維修點檢工作,按照窯磨運轉率對區域人員進行正向激勵,提高了維修人員的積極性和工作熱情;同時分廠充分調配維修資源,制定中夜班設備突發事件保駕工作,各維修和專業管理人員資源統一調配,確保在最短的時間內保證設備的開機,為生產提供保障;在設備隱患治理方面,中控、崗位、值班和專業技術員進行24小時點檢保駕工作。
工藝操作方面,二三線燃燒器進行了更換之后,由于采用了最新的技術構造,內外風比以前的燃燒器更加強力,窯頭火焰形狀、溫度得到了很好的優化,對熟料煅燒創造了更有利的條件。根據這一特性,在公司分管領導的專業指導下,改變以往的操作思路。對窯頭用煤和分解爐用煤進行優化調整,嚴格控制五級筒溜子溫度在870℃左右。日常工作中,加強對各參數變化的關注,對異常情況的出現,及時聯系相關技術人員進行檢查確認,發現問題及時處理,大大降低了故障發生率,有效避免了非計劃停機。經過調整過渡期之后,產量、質量得到很大提高,尤其是二線窯,熟料產量的提高非常顯著,并且煤電耗得到有效降低,大大減少了生產成本。
窯磨系統現場管理方面,操作員嚴格執行每周兩次檢查,發現跑冒滴漏現象,當場進行處理。這樣,不但保證了系統長時間的穩定運行,而且有效降低了系統能耗。



