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2013-06-04 11:28:59 来源:水泥人网

五级旋风预热器窑后结圈的原因和处理

我厂日产600t的五级旋风预热器窑于1996年12月20日投产以来,窑内后结圈较为频繁,严重时一个星期就要被迫停窑人工打圈。为此,我厂专门成立了“解决窑内后结圈的攻关小组”,经过多方面的分析及处理,自1999年10月份以来,连续几个月未出现过被迫停窑打圈的现象,回转窑产质量大大提高。

1窑后结圈的现象

火焰短粗,窑前温度升高,火焰伸不进窑内;窑尾温度降低,窑尾负压明显上升;窑头负压降低,并频繁出现正压;窑功率增加,波动大;来料波动大,一般烧成带料减少;严重时窑尾密封圈漏料,经多次检查,发现窑内后结圈料中有许多煤粉,且SO3的含量较高。后结圈熟料的化学分析结果见表1。

表1 后结圈熟料的化学分析结果 (%) Loss? SiO2? Fe2O3? Al2O3? CaO? MgO? fCaO? SO3?
6.35? 17.86? 4.70? 4.85? 58.10? 0.50? 0.70? 7.86

2原因分析

2.1生料成分的影响

生料中n偏低,使煅烧中液相量增多粘度大而易富集窑尾;入窑生料均匀性差,容易造成窑热工制度波动,引起后结圈;煅烧过程中,生料中有害挥发性组分在系统中循环富集,从而使液相出现温度降低,同时也使液相量增加造成结圈。

2.2煤的影响

我厂烧成煤挥发分较低,灰分较高,含硫量也较高,造成煤燃烧速度变慢,热力强度不够,低温长焰煅烧,煤不完全燃烧现象较为严重;加之煤灰中Al2O3和SO3含量较高,当煤灰集中沉落到烧成带末端的物料上会使液相出现温度大大降低,液相量增加,液相发粘,熟料中SO3含量增高,这是造成窑后结圈的主要原因。煤的工业分析见表2,煤灰全分析见表3。

表2 煤的工业分析 Mad/%? Aad/%? Vad/%? FCad/%? Qnet,ad/(kJ/kg)?
0.39? 27.00? 24.50? 48.11? 24 375

表3 煤灰化学分析 SiO2? Fe2O3? Al2O3? CaO? MgO? SO3?
44.29? 12.52? 32.55? 7.84? 1.56? 5.17

2.3操作和热工制度的影响

用煤过多,产生还原气氛,物料中三价铁还原为二价铁,易形成低熔点矿物,使液相提早出现,一二次风配合不当,二次风温不稳,低温长焰煅烧,使物料预烧很好,液相出现早;窑快转率低,窑设备事故较多,操作参数不合理,导致窑热工制度不稳定;喷煤管长时间不前后移动,后部窑皮生长快。

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