摘要:我公司3 000t/d生产线窑尾与生料磨共用l台双系列CXS(II)100()一2×7(F)型高温袋式除尘器,自2004年4月份投产使用以来,曾反复出现过运行阻力大、系统冒灰,甚至直排的不正常现象。经过多次分析论证,认为是配用的高温袋式除尘器过滤面积小、过滤风速高,导致除尘器阻力超过允许范围,影响了整个窑系统的正常运行。2006年3月初在原除尘器的基础上并联l台与原除尘器结构相同的单排(即原除尘器的一半)高温袋式除尘器,收尘袋室由14个增加到2 1个,并改用普通玻纤滤布。经改造,过滤面积增加了8 566.4m2,过滤风速由0.583m/min降到0.363m/min,系统阻力由2 000Pa左右降为l 200Pa以下,随窑系统运转率达到100%。
1? 改造后除尘器技术参数及收尘工艺
1.1? 改造后除尘器技术参数????
改造后的高温袋式除尘器由3台相同规格的CXS(Ⅱ)1000—7(F)型袋式除尘器并联组成,其技术性能参数见表1。
1.2? 改造后收尘系统????
新增CXSl 000—7(F)袋式除尘器人口与混风室连接,出口与尾排风机连接;反吹风人口与原CXS 1000—2×7(F)除尘器反吹风机出口连接。为防止积灰,连接管道都有一定的斜度,其流程见图1。
由于3台袋式除尘器进气支管截面积相同,进口阀门又都处于全开状态,所以进人3台除尘器的I风量基本相同。只有当3台除尘器内系统阻力发生变化时,通过3台除尘器的风量才会发生变化。???
2? 调试运行注意事项????????
1)初始运行时,由于除尘器从冷态变为热态,水蒸气会在滤袋的表面析出,出现短时间的“结露”现 象,烟囱会冒“白烟”。这是正常的,随着袋室温度的升高,这种现象会逐渐消失。????????
2)为确保滤袋的安全,设定除尘器人口温度≤200 c℃,但不得小于75℃,一旦入口温度>1 85cC,就会自动报警。除尘器的运行阻力应≤l 500Pa。????????
3)初始运行时,阻力上升缓慢,一般情况下待设备运行几大后,系统达到满负荷时,再重新确定清灰。
4)当用控制柜手动控制时,先将清灰反吹风机 等选择开关置于“手动”位置,卸灰选择开关置于“自 动”位置;在清灰、卸灰前必须先启动卸灰输送系统 和反吹风机,然后对各室依次清灰。清灰、卸灰结束后,将各个旋钮、选择开关恢复到原始位置,并将反吹风机和卸灰输送系统按顺序停止运行。手动清灰或卸灰时对每个室只能单独进行,并掌握好时间。为减小漏风,较好的办法是:第一室清灰时,第二室卸灰;第二室清灰时,第三室卸灰,依此类推。????
5)?;?,为避免内部积灰,要先对除尘器进行手动清灰。