摘要:
我公司2500t/d熟料生产线配备的煤磨是ZGM95型立式磨。采用篦冷机高温段余风作为加热烘干热源及一次风,入磨风温要求≤250℃,出磨温度≤75℃。在3年的生产过程中出现了一些问题,现主要介绍下料管漏风问题及处理过程。
1.存在的问题
我公司的立磨物料下料管改造前(见图l)使用的是单个双层重锤翻板阀,由于该阀板本身存在锁风不严,即:在入磨皮带停机时,皮带头部的物料大部分被吸入磨内,且阀板距下料口距离较长,物料对阀板的冲击力太大,造成阀板锁风不严,当煤里有大块物料或石子时,整个阀板基本处于全开状态,造成磨内通风不足,系统不能正常工作。
图1? 改造前下料管锁风装置
立磨下料口的密封多采用液动三通阀和全密封式喂料秤。但由于受资金和条件所限,在投入少、工艺基础设施不能大变动的前提下,进行了2次改造。
2.改造措施
2.1第1次改造
采用加分格轮和气动阀二路下料方式(见图2)。由于物料比较潮湿,大块和杂物较多时分格轮经常被堵住,不能正常工作。另一路由于气动阀处于关闭状态,上部长时间积料,当分格轮工作不正常时,气动阀打开阀板也不能及时工作,需要把积料清除才能工作。这种改造在使用分格轮下料时密封效果非常好,但由于不能长期正常工作,所以又进行了改造。
图2? 第1次改造后下料管锁风装置